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摘要:通過處理分程控制中反向調(diào)節(jié)閥的問題,分析反向定位器在實際生產(chǎn)中存在的危害,提出了運(yùn)行中解決這一問題的簡單方法。
關(guān)鍵詞:反向定位器;故障;轉(zhuǎn)換器;反向
中國分類號:TH703.65 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B 文章編號:1000-3932(2001)06-0074-02
1、簡述
我廠70年代由國外引進(jìn)的化肥生產(chǎn)裝置,采用CO2汽提法生產(chǎn)尿素。在尿素生產(chǎn)裝置中,原設(shè)計的控制儀表均采用氣動單元組合儀表控制。由于工藝生產(chǎn)的要求,采用了一些當(dāng)時比較先進(jìn)的控制方案,其中包括0.4mpa低蒸汽系統(tǒng)的壓力控制PIC915。PIC915采用了三臺調(diào)節(jié)閥實現(xiàn)分程控制,1閥進(jìn)汽包,2閥放空,3閥透平注汽。由于是氣動儀表,三閥均采用定位器分程。
2、出現(xiàn)的問題現(xiàn)象及原因分析
2.1 問題現(xiàn)象
2000-09,由于長期使用,尿素裝置DCS硬件產(chǎn)生故障,造成PIC915控制回路硬件沒有輸出?,F(xiàn)場PIC915-1/2閥均是氣開閥,事故時兩閥本應(yīng)全關(guān)保證**生產(chǎn)。但由于反向定位器的作用,進(jìn)氣的1閥不但不關(guān)反而全開,放空的2閥正常關(guān)閉,因此造成蒸汽系統(tǒng)壓力超高,給尿素裝置生產(chǎn)造成波動。
2.2原因分析
PIC915分程方案見圖1。圖1為PIC915分程調(diào)節(jié)閥性能圖。
由于原調(diào)節(jié)器是氣動單元組合儀表,實現(xiàn)分程只能采用定位器分程。原調(diào)節(jié)閥1和2均采用氣開閥,3閥為氣關(guān)閥,原氣動調(diào)節(jié)器為正向。當(dāng)流量增加時,調(diào)節(jié)器輸出增加,氣開調(diào)節(jié)閥就要打開。因此入口1閥采用了反向定位器。由于1閥采用了反向定位器,雖然調(diào)節(jié)閥是氣開閥,但從定位器信號端看,由于使用了反向定位器,使得調(diào)節(jié)閥變成了“氣關(guān)閥”(氣開調(diào)節(jié)閥+反向定位器=氣關(guān)閥)。2閥與3閥采用正向定位器。
圖1 分程調(diào)節(jié)閥性能圖
1987年隨著化肥廠節(jié)能改選,尿素裝置引進(jìn)DCS控制后,PIC915仍然沒改變調(diào)節(jié)閥的工作方式。在DCS組態(tài)時將1閥定義為“氣關(guān)閥”。當(dāng)DCS給0(指示)時,實際電流輸出為20mA,經(jīng)電/氣轉(zhuǎn)換器后輸出為0.1MPa,再經(jīng)過反向定位器后,輸出為0.02MPa,氣開調(diào)節(jié)閥關(guān)閉。
隨著DCS設(shè)備的老化,整個系統(tǒng)性能變差。2000-09的**,由于DCS硬件故障,造成PIC915沒有輸出(0mA),PIC915-1閥全開,出現(xiàn)了前文所說的情況。因DCS系統(tǒng)設(shè)備(或線路)問題,造成電流信號輸出,出事故時本應(yīng)關(guān)閉的閥打開了,造成了生產(chǎn)波動。
3、問題處理方法及具體實施步驟
在正常生產(chǎn)時,由于工藝條件不具備(調(diào)節(jié)閥平時關(guān)閉),無法對調(diào)節(jié)閥定位器進(jìn)行徹底調(diào)整。在既要保持定位器反向,又要消除來自控制系統(tǒng)故障的影響,就采用了改變電/氣轉(zhuǎn)換器的作用反向的方法解決此生產(chǎn)問題。將轉(zhuǎn)換器改為反作用方式工作。即,轉(zhuǎn)換器輸入信號為4mA時,對應(yīng)輸出0.1mpa;輸入信號20mA時,對應(yīng)輸出0.02MPa。這樣,氣開調(diào)節(jié)閥+反向定位器+反向轉(zhuǎn)換器=氣開閥。
在具體實施中,由于沒有現(xiàn)成的反向電/氣轉(zhuǎn)換器,就在原有的轉(zhuǎn)換器上進(jìn)行調(diào)整。采用原HONYEWELL的電/氣轉(zhuǎn)換器(試驗過FISHER的不行),具體方法是:
·將轉(zhuǎn)換器信號線正負(fù)極對換;
·給轉(zhuǎn)換器4mA信號,調(diào)整零點使輸出為0.1MPa;
·給轉(zhuǎn)換器20mA信號,調(diào)整量程使輸出為0.02MPa;
·反復(fù)調(diào)整,確認(rèn)零點、量程均達(dá)到精度。
通過對電/氣轉(zhuǎn)換器進(jìn)行上述調(diào)整,并在DCS組態(tài)中將1閥作用反向改回“氣開”式,調(diào)節(jié)器也做相應(yīng)調(diào)整后,此控制回路投用正常。
4、反向定位器問題的討論
4.1反向定位器存在的隱患
眾所周知,在設(shè)計控制回路時,首先要根據(jù)工藝生產(chǎn)情況,按照事故(多指停儀表風(fēng))**的原則選用調(diào)節(jié)閥的作用方向(氣開式或氣關(guān)式)。
采用反向定位器實現(xiàn)分程時,從定位器的信號上看,調(diào)節(jié)閥的作用方向與原設(shè)計要求的作用方向正好相反。另外,定位器多數(shù)都安裝在調(diào)節(jié)閥上,因此,從調(diào)節(jié)閥輸出到現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥定位器之間的任何一臺設(shè)備(特別是電動信號設(shè)備,如:DCS、調(diào)節(jié)器、轉(zhuǎn)換器、接線箱端子、線路等),出問題都有可能造成調(diào)節(jié)閥處于嚴(yán)重威脅**生產(chǎn)的閥位。如:本應(yīng)關(guān)閉的氣開閥全開了,本應(yīng)打開的氣關(guān)閥關(guān)閉了。可見其嚴(yán)重性。
4.2隱患的在線消除
在實際工作中,為了消除定位器反向造成的危害,采用將轉(zhuǎn)換器反向的方法不失為一種既簡單又實用的方法。由于電/氣轉(zhuǎn)換器多數(shù)(也應(yīng)該)安裝在現(xiàn)場,轉(zhuǎn)換器與調(diào)節(jié)閥間是氣信號連接且距離較短,出現(xiàn)問題的概率較低。因此采用轉(zhuǎn)換器反向可消除轉(zhuǎn)換器到控制室間的故障因素,從而提高**生產(chǎn)的可*性。
在實際操作中,由于沒有反向轉(zhuǎn)換器只有現(xiàn)場改裝。利用機(jī)械調(diào)量程的轉(zhuǎn)換器可以實現(xiàn)反向功能,它只改變了磁鋼(噴嘴)的移動方向。由于轉(zhuǎn)換器的氣動放大器輸出與噴嘴擋板間距離是固定的負(fù)反饋,無需調(diào)整。而電流輸入信號(擋板位置)相當(dāng)于外部給定一樣。
4.3隱患的避免
老式氣(電)動單元組合儀表實現(xiàn)的分程系統(tǒng)也存在反向定位器的問題。但有其特殊性,且危險相對較小。
首先,由于老式儀表沒有其它實現(xiàn)分程控制的方法,只有采用定位器分程。為了實現(xiàn)分程控制只能采用反向定位器。其次,大多數(shù)的老式儀表調(diào)節(jié)器距離調(diào)節(jié)閥定位器較近,另外多數(shù)調(diào)節(jié)器采用氣動信號,因此發(fā)生故障的可能性較小。
對于DCS等新型控制系統(tǒng)來講就不同了。首先,新型控制系統(tǒng)可以在不改變調(diào)節(jié)閥作用方式的條件下很方便地在軟件中實現(xiàn)分程控制。另外,集中控制器的控制器與現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥的距離較遠(yuǎn),且都是電信號,出現(xiàn)故障的可能性及危害性比氣動儀表要大得多。
反向定位器的問題對于新建的生產(chǎn)裝置問題不大,但是對于改造裝置就必須引起高度重視。由于原設(shè)計大量采用氣(電)動單元組合儀表,實現(xiàn)分程控制時都采用了定位器分程。由于控制方案的要求,就有可能采用反向定位器。在日常工作中并不能體現(xiàn)出來。隨著技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)改造,采用集散控制系統(tǒng)等新型控制設(shè)備,此時,如不對反向定位器加以改進(jìn)將造成前文所述的實際問題。
采用轉(zhuǎn)換器反向并不能徹底**此類問題,只有當(dāng)此問題得到重視后,采用先進(jìn)控制方案在DCS中分程,將閥門定位器改為正向后,才從根本上解決了問題。